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余熱發(fā)電機組改造

來(lái)源:云更新 時(shí)間:2022-06-07 09:15:32 瀏覽次數:

1 5000噸熟料生產(chǎn)線(xiàn)帶補燃爐余熱發(fā)電改造?1.1 主機配置情況及運行中存在的問(wèn)題?(1)該公司共有兩條5000噸熟料生產(chǎn)線(xiàn),3臺帶補燃爐余熱發(fā)電機組,其中1、2#裝機12000kW,汽輪機型號為......

1 5000噸熟料生產(chǎn)線(xiàn)帶補燃爐余熱發(fā)電改造?1.1 主機配置情況及運行中存在的問(wèn)題?(1)該公司共有兩條5000噸熟料生產(chǎn)線(xiàn),3臺帶補燃爐余熱發(fā)電機組,其中1、2#裝機12000kW,汽輪機型號為N12-35,3#裝機12000kW,汽輪機型號為N12-25。?(2)1、2、3#機組共有2臺煤粉爐,1臺硫化床爐,2臺SP余熱爐,上述5臺爐實(shí)行母管制聯(lián)結,因3#機組壓力低,母管到3#機組汽輪機蒸汽采取降壓措施。3#機組還單獨配置2臺AQC鍋爐。?(3)煤粉爐能力為56t/h,硫化床爐能力為75t/h,帶1個(gè)SP爐時(shí)為92t/h(SP爐過(guò)熱器在硫化床爐內)。?(4)控制方式:SP余熱鍋爐有3個(gè)擋板,AQC余熱鍋爐有4個(gè)擋板,2條窯共14個(gè)擋板,上述擋板由水泥窯中控室控制。1、2#機組在發(fā)電控制室采取集控,3#機組在3#機組發(fā)電控制室采取DCS控制,1、2#機組汽輪機為液壓控制,3#機組為505控制。1、2#機組發(fā)電機為帶碳刷勵磁,3#機組發(fā)電機為無(wú)刷勵磁。?1.2 改造方案?(1)SP鍋爐為立式鍋爐,由于目前SP鍋爐運行不正常,積灰嚴重,且無(wú)排灰裝置,擋板安裝位置及方向不合理,漏風(fēng)大。因此SP鍋爐需整體撤除,更換成PH鍋爐,且增加排灰裝置,更換原有的3個(gè)擋板及電動(dòng)執行器。對熱力系統在原有基礎上優(yōu)化、使之更加合理,鍋爐主蒸汽壓力根據原有汽輪機的要求進(jìn)行設計。?(2)原煤粉爐及其煤磨、煤供應系統、控制系統停止使用,鍋爐出口溫度根據原料烘干工藝要求進(jìn)行控制,滿(mǎn)足原料烘干對廢熱資源的需求。?(3)改進(jìn)控制方式,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。將汽輪機目前的液壓控制或505控制液壓調節系統改為DEH系統,整個(gè)發(fā)電系統采用DCS控制。?改造后2臺新PH鍋爐與1臺硫化床爐、2臺AQC鍋爐實(shí)行母管連接,改造后為5爐3機系統,改造后系統對窯尾水泥工藝系統操作比以前穩定、可靠。?2 2000噸熟料生產(chǎn)線(xiàn)帶補燃爐余熱發(fā)電改造?2.1 主機配置情況及運行中存在的問(wèn)題。?(1)該公司共有1臺發(fā)電機組,汽輪機型號為N12-3.43汽輪機1段抽汽進(jìn)高加;2段抽汽進(jìn)除氧器;3段抽汽進(jìn)低加。?(2)機組有1臺由鏈條爐改造成的煤粉爐, 2臺SP1余熱爐,2臺SP2余熱爐,2臺AQC余熱爐,設計時(shí)2臺SP2余熱爐產(chǎn)生6MPa熱水,AQC鍋爐產(chǎn)生1Mpa146℃熱水,用于除氧器,SP2鍋爐產(chǎn)生3.8MPa飽和蒸汽,到煤粉爐內加熱成過(guò)熱蒸汽。?由于除氧器壓力為0.2Mpa,AQC鍋爐產(chǎn)生1MPa飽和蒸汽,實(shí)際無(wú)法使用,目前2臺AQC鍋爐已停止運行;SP1余熱爐因積灰等原因投產(chǎn)以來(lái)基本沒(méi)有使用;SP2鍋爐由于除灰效果差,實(shí)際產(chǎn)蒸汽約為7-9 t/h,比原設計為13 t/h下降了21-47%,鍋爐出口溫度由原設計的220℃上升到290-305℃。?(3)由于SP2和AQC4臺余熱鍋爐完全不能使用,2臺SP2鍋爐效率下降較多,機組已成為實(shí)際意義上的小火電,且煤粉爐能力為35t/h,正常使用時(shí)無(wú)法保證汽輪機達到正常出力,目前汽輪機出力為9300 kW/h,達不到12000kW/h設計值。?(4)控制方式:SP1余熱鍋爐有3個(gè)擋板,SP2余熱鍋爐有2個(gè)擋板,AQC余熱鍋爐有2個(gè)擋板,2條窯共16個(gè)擋板,上述擋板由電廠(chǎng)中控室控制(部分已經(jīng)拆除或改為手動(dòng))。汽輪機為手動(dòng)調節控制,DCS為MAX1000控制系統。?2.2 改造方案?(1)SP鍋爐為立式鍋爐,由于目前SP鍋爐運行不正常,積灰嚴重,且無(wú)排灰裝置,擋板安裝位置及方向不合理,漏風(fēng)大。因此SP鍋爐需整體撤除,更換成PH鍋爐,且需增加排灰裝置,更換原有的擋板及電動(dòng)執行器。?(2)新設計2臺AQC鍋爐,并增加沉降室,鍋爐主蒸汽壓力根據原有汽輪機的要求進(jìn)行設計。?(3)對汽輪機和主蒸汽管道系統進(jìn)行適當改造,優(yōu)化原有的熱力系統,對老電廠(chǎng)MAX1000控制系統進(jìn)行改造,采用新的DCS系統。?上述改造后發(fā)電機組補燃鍋爐退出生產(chǎn)后僅靠余熱鍋爐仍能正常發(fā)電,發(fā)電負荷能夠達到8000kW左右,補燃鍋爐投入運行后發(fā)電負荷能夠達到11000 kW 以上,目前當補燃鍋爐增加煙汽脫硫后補燃爐可以使用,未來(lái)當補燃爐不符合產(chǎn)業(yè)政策時(shí)也可退出運行,符合A環(huán)保要求。

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